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今年以来,川维化工公司开展“点将授旗”,部署运行部组织技术攻关,成立了合成氨装置负荷提升技术攻关小组,从合成氨装置设备的效能提升、设备的安全稳定运行、工艺参数优化、提高巡检质量等方面进行认真的梳理、分析与讨论,并制定对应的措施。
?设备效能提升,消除生产运行上的“拦路虎”
合成氨装置负荷提升技术攻关小组利用5月合成氨装置短期消缺,对TC合成压缩机进行了全面检查,并修复了T汽轮机末级叶轮汽封,保证了机组在装置高负荷生产时的运行要求,提升了TC合成压缩机效能。
同时,会同乙炔运行部提升TC氮压缩机运行能力,优化调整氮气放空阀开度控制,确保TC氮压缩机稳定送出合格的N1.7原料氮气。再次对VPSA工段程控阀进行了全面的隐患排查和整改治理,提高了VPSA工段程控阀运行平稳率。通过专项检查、维修和隐患整改的落实到位,确保了装置设备的安全稳定运行。
工艺参数优化运行,扫清生产运行上的“绊脚石”
合成氨装置负荷提升技术攻关小组根据原料氢气组分变化,不断优化调整VPSA工段吸附时间、冲洗阀开度和真空泵运行实效,提高VPSA工段氢气收率,加大合成有效进气量。同时进一步优化调整K合成反应器各床层温度和合成环路压力,充分利用反应器各层催化剂活性,提升合成工段生产负荷,实时增加液氨产能。
提高巡检质量,强化生产运行上的“责任心”
合成氨装置负荷提升技术攻关小组会同区域管理人员加强了装置HSE和工艺、操作、劳动“三大”纪律的监督、检查和考核,切实提高站位,夯实“三基”基础工作,进一步强化员工的岗位责任心,提高装置巡回检查质量,及时发现和处理各类安全隐患,确保合成氨装置高负荷安稳长生产运行。